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      低滯后炭黑DZ·13在載重輪胎胎面膠中的應用

         時間:2022-01-17 來源:橡膠助劑網發表評論

      林浩,趙冬梅,程安仁,戢啟國(北京首創輪胎有限責任公司。北京 100096)

      降低輪胎膠料,尤其是胎面膠生熱是提高輪胎速度性能、減少肩空和脫層的有效措施。本工作從降低胎面膠生熱的角度出發,探討低滯后炭黑DZ一13在載重輪胎胎面膠中的應用。

      1 實驗

      1.1 主要原材料

      NR,SIR20 ,印度尼西亞產品;BR,牌號9000,中國石化北京燕山石油化工股份有限公司產品;炭黑N234,河j匕沙河炭黑廠產品;低滯后炭黑DZ一13。中橡集團炭黑工業研究設計院產品;白炭黑。牌號175GR,羅地亞白炭黑(青島)有限公司產品;硅烷偶聯劑Rsi—B,由偶聯劑Si69與炭黑N330按1:1質量比混合制成,南京曙光化工集團有限公司產品。

      1.2 配方試驗

      配方和生產配方見表1。

      1.3 主要設備和儀器

      1.57 L密煉機和F270型密煉機,英國本伯里公司產品;~Pl50 mm×320 mm開煉機,廣東湛江機械廠產品;MV2000型門尼粘度儀和MDR2000型硫化儀,美國孟山都公司產品;QLB—Q450型平板硫化機,浙江湖州橡膠機械廠產品;XQ一250型拉力機,江蘇江都真武橡膠機械廠產品;YS一25一Ⅱ型壓縮疲勞試驗機,上海化工機械四J產品。

      1.4 膠料混煉工藝

      (1)小配合試驗小配合試驗膠料的一段混煉在1.57 I 密煉機內進行,密煉機轉子轉速為115 r·min,壓砣壓力為0.35MPa,加料順序為:生膠一炭黑和小料一芳烴油一清掃一排膠;二段混煉在開煉機上進行,開煉機輥筒速比為1:1.4,加料順序為:一段混煉膠(停放16h后)一硫黃和促進劑一下片。

      (2)大配合試驗大配合試驗膠料的兩段混煉均在F270型密煉機內進行。一段混煉的密煉機轉子轉速為40r·min ,壓砣壓力為0.60MPa,加料順序與小配合試驗膠料一段混煉相同,排膠溫度為165℃ ;二段混煉的密煉機轉子轉速為20 r·min,壓砣壓力為0.60 MPa,加料順序與小配合試驗膠料二段混煉相同,排膠溫度為105℃。

            1.5 性能測試門尼粘度和門尼焦燒特性按ASTMD 1646測試,硫化特性按ASTM D 2084測試,其它性能按相應國家標準測試。

      2 結果與討論

      2.1 理化分析

      低滯后炭黑DZ一13的理化分析結果見表2。

      從表2可以看出,低滯后炭黑DZ 13的理化 性能達到指標要求;比表面積較小、結構較高。這有利于降低膠料生熱和提高拉伸性能。

      2.2 小配合試驗小配合試驗結果見表3和4。

      從表3可以看出,與生產配方膠料相比,試驗配方A膠料的門尼粘度較小,門尼焦燒時間較 短,硫化速度較快;ML時的損耗因子(tana)值較大,Mn時的tana略小,這表明膠料的混煉工藝性 能較好,滾動阻力略低。試驗配方B膠料的門尼粘度、硫化速度和混煉工藝性能介于生產配方膠料與試驗配方A膠料之間。試驗配方C膠料的 門尼粘度較高,硫化速度較快,滾動阻力較低。從表4可以看出,與生產配方相比,試驗配方A硫化膠的硬度和壓縮溫升較低,定伸應力較高,變形較小,回彈性較好,但撕裂強度較低,耐磨性較差,其它性能相當。試驗配方B硫化膠的撕裂強度較高,拉伸強度較低。其它性能基本介于生產配方硫化膠與試驗配方A硫化膠之間。試驗配方C硫化膠的壓縮溫升較低,定伸應力較高,回彈性較好,變形較小,但拉斷伸長率較小,耐屈撓龜裂性能和耐老化性能較差。

      2.3 大配合試驗

      根據小配合試驗結果,同時綜合膠料的工藝性能和成本,確定采用試驗配方B進行大配合試驗。為提高硫化膠的拉伸強度和進一步改善抗撕裂性能,大配合試驗時對試驗配方B的生膠體系進行了調整。增大了NR/BR并用比。大配合試驗結果見表5和6。

      從表5可以看出,與生產配方膠料相比,試驗 配方膠料的門尼粘度略低,焦燒時間較短,硫化速 度較快,混煉工藝性能較好,滾動阻力略小。

      從表6可以看出,與生產配方硫化膠相比,試 驗配方硫化膠的壓縮溫升較低,硬度略低,定伸應 力、拉伸強度、拉斷伸長率和撕裂強度較高。壓縮永久變形較小,回彈性、耐磨性能和耐屈撓龜裂性 能略好,即試驗配方硫化膠具有生熱低、拉伸性能 和回彈性好、撕裂強度高的特點。另外,與生產配方膠料相比,試驗配方膠料混煉時包輥性能良好,擠出口型溫度略低,膠片表面平整、光亮。

      2.4 成品輪胎性能采用試驗

      配方生產6條1O.OO一20 16PR輪胎,從中選取3條輪胎分別進行解剖、高速性能和耐久性試驗,結果見表7和8。高速性能試驗條件為:氣壓810kPa,額定負荷 2 630 kg,先分別以55,6O,7O,8O,90,100和110 km ·h 的速度各運行2h,然后以120 km·h叫的速度運行至輪胎破壞。耐久性試驗條件為:氣壓810 kPa,額定負荷2 630 kg,先分別在65,85 ,100 ,110 9,6,120 ,130 和140 的負荷率下以50 km· h 的速度運行7,16,24,10,1O,10和10h,然后在150 的負荷率下運行1. 3 h(總運行10o h)。從表7可以看出,與生產配方相比,試驗配方胎面的定伸應力、拉伸強度和拉斷伸長率較高,與緩沖層的粘合性能較好,但耐磨性能稍差,老化后拉斷伸長率下降率稍大。

      從表8可以看出,與生產配方輪胎相比,試驗配方輪胎的速度性能改善(提高一個速度級別),耐久性能相當。

      2.5 效益分析

      采用試驗配方生產的輪胎成本比采用生產配方略有增加,如采用試驗配方生產1條10~2016PR輪胎的成本增加2.5元左右,但試驗配方膠料的工藝性能較好,輪胎的速度性能顯著提高,這對重視載重輪胎速度性能的今天具有重要意義。

             3結語

             采用低滯后炭黑DZ一13部分替代炭黑N2.34并增大生膠體系NR/BR并用比,可在降低載重輪胎胎面膠生熱的同時提高拉伸性能、撕裂強度和回彈性,顯著改善成品輪胎的速度性能,提高性臺邑價格比。

       
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